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“三步走”助力国内外船舶自用油绿色转型

2022-10-18 12:15| 发布者: xinji| 查看: 126| 评论: 0|来自: 中国石化报

摘要: 9月28日凌晨,申燃003号油轮装载7600吨RMG180低硫船用燃料油(简称“低硫船燃”)驶离金陵石化7号码头开往江阴,将为国内外船舶提供优质清洁船燃。这是该公司规模化生产低硫船燃后,水运出厂的常见情景。近年来,航运业快速发展给环保带来了新的压力。在我国长三角、珠三角、环渤海等沿海沿江地区,船舶排放的硫氧化物已成 ...

9月28日凌晨,申燃003号油轮装载7600吨RMG180低硫船用燃料油(简称“低硫船燃”)驶离金陵石化7号码头开往江阴,将为国内外船舶提供优质清洁船燃。这是该公司规模化生产低硫船燃后,水运出厂的常见情景。

近年来,航运业快速发展给环保带来了新的压力。在我国长三角、珠三角、环渤海等沿海沿江地区,船舶排放的硫氧化物已成为大气污染的重要来源之一。为控制船舶排放污染,国际海事组织(IMO)规定自2020年1月1日起,全球范围内船燃硫含量占比由不超过3.5%(质量百分比)降为不超过0.5%,限排区(ECA)船燃硫含量不超过0.1%。这一规定给我国乃至全球船燃供应带来了重大挑战。

中国石化积极行动,于2017年开始组织邻近沿海的炼油企业开展低硫船燃生产研发。金陵石化在无经验可借鉴、无技术可参考、无先例可学习的情况下,通过试产、降本、扩能“三步走”策略,摸索攻关“吃螃蟹”。2019年,该公司首次生产出达到国家标准的重质低硫船燃,此后又陆续攻克一个个生产、技术、工程难关,经过近3年的不懈努力,逐步实现了规模化生产,成为中国石化低硫船燃主要保供基地之一,为国内外船舶用油绿色转型贡献了石化力量。

第一步:攻难关,摸索试产路

“试产,真的是关关难过关关过。”回忆起3年前的情形,该公司炼油四部三工区主任王喜兵感叹。

由于生产能力受限,我国保税船用燃料油90%以上依赖进口。能否解决低硫船燃自主供应问题,成为落实国家相关政策的关键。为此,金陵石化按照集团公司部署,迅速成立攻关小组,开展试产技术攻关。

精制渣油是低硫船燃的生产原料之一。在试产过程中,如何降低硫含量,成为最大的难题。该公司积极协调研究院,反复优化催化剂生产方案,努力提高脱硫效率,终于在小试中使硫含量达到了相关要求。但到了放大生产阶段,硫含量突然又不合格了,攻关组多方查找原因,才发现是过滤环节出了问题。经过及时调整,脱硫效率成功达到90%,终于满足了低硫船燃的质量要求。

从零起步摸索就是如此,往往一个难题刚解决,下一个又接踵而至。在后续生产时,1号渣油加氢装置又产生了不少新问题:掺渣多,黏度合格但硫含量不合格;掺渣少,硫含量合格但黏度不合格;抽提量越高,产品黏度越大……“简直像在玩困难模式的失败结果连连看。”王喜兵苦笑着说。

过程再难,攻关仍要继续。他们建立常态化工作机制,积极采取调整原料配比、优化生产负荷、提高反应温度等措施,确保了问题出现一个解决一个,逐步固化了技术工艺和操作流程。“现在,我们能确保渣油硫含量100%合格,满足不同生产工艺对低硫船燃的要求。”王喜兵高兴地介绍。

2019年4月中旬,该公司生产出8000多吨合格的低硫船燃产品,初步试产获得成功。

第二步:降成本,探索增效路

“当时,公司虽然能生产供应低硫船燃,但整体效益测算下来却是亏本的,长此以往总不是办法。”该公司炼油一部二工区副主任张则光感慨。要实现低硫船燃规模化生产,为企业找到新的创效源泉,降低生产成本迫在眉睫。

为此,金陵石化反复研究论证,决定采用净化催化油浆代替部分原料生产低硫船燃,尽可能压减成本、提高效益。2018年,催化油浆无机膜净化项目被列为集团公司重点项目。

“用催化油浆生产低硫船燃,以前从来没有企业做过,我们既无先例可循,又无技术经验可参考,只能摸着石头过河,一步步地尝试。”炼油一部二工区党支部书记刘伟说,“而且催化油浆杂质多、硫含量高,如何提高油浆质量成为第一道需要攻破的关口。”经过反复研讨,他们决定在2号催化裂化装置旁建造一套油浆净化试验装置。

试验就是不断从失败中找到成功之路的过程。管线堵塞、膜压差高、油浆冲刷设备……面对众多难题,攻关组多方钻研,通过实施化学清洗、升级材质、控制流速、优化流程等措施,一路“过关斩将”,最终确认了扩大生产的可行性。随后,该公司在3套催化裂化装置旁建设了共约50万吨/年的放大装置,并通过优化催化柴油、减压渣油、滤后油浆等原料配比,进一步降低了低硫船燃生产成本,收到了良好效果。

“目前,催化油浆净化技术开发及工业应用已申报国家科学技术发明奖。”刘伟说,无论是否得奖,这已是对他们工作最大的认可。

第三步:升级优化,构建规模路

在解决了低硫船燃生产技术、质量指标、降低成本等一系列难题之后,扩大生产规模势在必行。

2019年,金陵石化决定在原有3号汽油加氢装置基础上实施低硫船燃项目升级改造,不仅能使闲置装置得到充分利用,而且可为公司低硫船燃规模化生产奠定基础,开辟效益增长点。

该项目于2019年10月开工建设。由于场地空间狭小,吊装、架设、动火作业等都受到限制,而且边生产边施工,对于安全管控来说,压力巨大。为此,该公司精心组织、科学谋划,紧盯高风险作业及施工队伍安全管控,及时更新物资到货计划,优化材料吊装方案,确保项目建设安全高效推进。同时,为保证储运能力,该公司投资完善储运设施,并于2021年投用。

至此,金陵石化低硫船燃年生产能力从2019年的17万吨跃升到150万吨,成为中国石化低硫船燃主要供应基地之一。

“为保证装置稳定运行,我们加强岗位练兵,细化应急处置步骤,将应急预案制成卡片发到每位员工手中,同时实行24小时不间断巡检,增加视频监控,确保能及时发现和消除异常。”生产计划部经理刘文豹介绍。行之有效的管理措施为低硫船燃规模化生产打好了前站,截至9月底,该公司今年累计生产低硫船燃约64万吨,其中,5~7月产品出口量连创单月历史新高,既缓解了柴油出厂压力,又提高了经营效益。

“‘三步走’的成功实践,不仅保障了国内船用油的供应安全,而且为公司炼油转型提供了新的思路和路径。今后,我们将紧盯市场需求,灵活组织排产,推动产品结构持续优化,努力实现产品效益最大化。”刘文豹说。


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