近日,聚丙烯装置使用国产催化剂试生产L5E89 (拉丝料)取得圆满成功,标志着广西石化实现了催化剂国产化,打破了自聚丙烯装置开工以来,进口催化剂国外厂商独家垄断的局面。 广西石化聚丙烯工艺引进的是美国陶氏化学聚烯烃生产工艺。主催化剂为高效载体催化剂,采用SHAC 系列催化剂(200 系列)。主催化剂是聚丙烯装置使用成本最高、技术含量最高、国产化难度最大的“三剂”之一。虽然进口催化剂效果好,但是由于采购价格贵,且为独家供应,增加了生产成本和采购风险。 为响应公司提质增效号召,突出以效益为导向,生产技术积极推进聚丙烯催化剂国产化应用工作。期间多次与生产四部就试剂工作进行对接,积极协调降低丙烯中丙烷含量,提高PSA产氢纯度,为催化剂试用创造良好条件。生产四部做了大量调研工作,前往四川石化、泉州石化等炼化企业同类装置进行交流学习,并多次与行业专家进行技术论证,对试剂方案反复推敲,对各项参数进行逐一优化。方案成型后向操作人员详细交底,前期过程蹄疾步稳,为打好国产催化剂“试用战”做足了准备。 在聚丙烯装置进行营口向阳主催化剂CS-1-G试用工作过程中,操作人员严格执行牌号切换和试剂方案,对反应温度等参数进行全时程监控,严格把控产品质量。化验监测人员密切配合,及时分析中间产品指标,整个试用期间生产平稳,组织有序,聚合生产反应平稳,产品质量合格,产品各项数据均满足拉丝料要求,试用工作取得圆满成功。 本次试用国产催化剂320kg,生产拉丝料1800吨。接下来将按照计划进行复配添加剂和外给电子体试用,如果全部试用成功,每年有望降低三剂成本约407万元。 声明:本网部分文章和图片来源于网络,发布的文章仅用于材料专业知识和市场资讯的交流与分享,不用于任何商业目的。任何个人或组织若对文章版权或其内容的真实性、准确性存有疑义,请第一时间联系我们,我们将及时进行处理。 |
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